一、伺服電機位置偏差原因?
位置誤差過大:意思是實際位置與命令位置差值大于報警設(shè)定值。
處理對策如下:
1、 檢查是不是伺服被卡住了,或者阻力明顯變大,如果是那么調(diào)整機械。
2、檢查運行狀態(tài),看看是不是跑得不好了,如果調(diào)整PID能在保證平穩(wěn)運行的情況下,還能縮小跟隨誤差,那么通過調(diào)整PID解決。
3、以上兩個都沒問題,那么可能是系統(tǒng)的剛性低,達不到設(shè)置最小值。可以通過加大位置誤差報警值,讓其報警范圍變大來解決問題。
二、伺服電機位置偏差過大的原因?
位置誤差過大:意思是實際位置與命令位置差值大于報警設(shè)定值。
處理對策如下:
1、 檢查是不是伺服被卡住了,或者阻力明顯變大,如果是那么調(diào)整機械。
2、檢查運行狀態(tài),看看是不是跑得不好了,如果調(diào)整PID能在保證平穩(wěn)運行的情況下,還能縮小跟隨誤差,那么通過調(diào)整PID解決。
3、以上兩個都沒問題,那么可能是系統(tǒng)的剛性低,達不到設(shè)置最小值??梢酝ㄟ^加大位置誤差報警值,讓其報警范圍變大來解決問題。
三、東菱伺服電機重復(fù)定位偏差大原因?
原因如下
伺服電機在使用過程中出現(xiàn)位置偏差過大表現(xiàn)為電機損壞,原因和排查方法如下
3. 檢查電機線路是否接錯或接觸不良,如果正在使用的電機突然停轉(zhuǎn),優(yōu)先檢查驅(qū)動線路是否破損或斷開。
4. 檢查保險絲是否燒毀,若是則更換保險絲后電機即可恢復(fù)運轉(zhuǎn)。
四、安川伺服電機位置偏差的原因?
、 檢查是不是伺服被卡住了,或者阻力明顯變大,如果是那么調(diào)整機械。
2、檢查運行狀態(tài),看看是不是跑得不好了,如果調(diào)整PID能在保證平穩(wěn)運行的情況下,還能縮小跟隨誤差,那么通過調(diào)整PID解決。
3、以上兩個都沒問題,那么可能是系統(tǒng)的剛性低,達不到設(shè)置最小值??梢酝ㄟ^加大位置誤差報警值,讓其報警范圍變大來解決問題。
五、伺服電機轉(zhuǎn)速異常?
伺服電機轉(zhuǎn)速不穩(wěn)的原因:
1、當(dāng)伺服電機在零速時發(fā)生抖動,應(yīng)該是增益設(shè)高了,可減小增益值。如果啟動時抖動一下即報警停車了,最大可能是電機相序不正確。
2、PID增益調(diào)節(jié)過大的時候,容易引起電機抖動,特別是加上D后,尤其嚴重,所以盡量加大P,減少I,最好不要加D。
3、編碼器接線接錯的情況下也會出現(xiàn)抖動。
4、負載慣量過大,更換更大的電機和驅(qū)動器。
5、模擬量輸入口干擾引起抖動,加磁環(huán)在電機輸入線和伺服驅(qū)動器電源輸入線,讓信號線遠離動力線。
6、還有就是一種旋轉(zhuǎn)編碼器接口電機,接地不好的情況很容易造成震動
六、伺服電機測速異常?
1.機械振蕩(加/減速時)
引發(fā)此類故障的常見原因有:
①脈沖編碼器出現(xiàn)故障。此時應(yīng)檢查速度檢測單元反饋線端子上的電壓是否在某幾點電壓下降,如有下降表明脈沖編碼器不良,更換編碼器;
②脈沖編碼器十字聯(lián)軸節(jié)可能損壞,導(dǎo)致軸轉(zhuǎn)速與檢測到的速度不同步,更換聯(lián)軸節(jié);
③測速發(fā)電機出現(xiàn)故障。修復(fù),更換測速機。維修實踐中,測速機電刷磨損、卡阻故障較多,此時應(yīng)拆下測速機的電刷,用綱砂紙打磨幾下,同時清掃換向器的污垢,伺服電機再重新裝好。
2.機械運動異??焖?飛車)
此類故障,應(yīng)在檢查位置控制單元和速度控制單元的同時,還應(yīng)檢查:①脈沖編碼器接線是否錯誤;②脈沖編碼器聯(lián)軸節(jié)是否損壞;③檢查測速發(fā)電機端子伺服電機是否接反和勵磁信號線是否接錯。
七、三菱伺服電機靜態(tài)過載原因?
第一,給了運轉(zhuǎn)指令,有如下可能:參數(shù)設(shè)置不合適;接線不正確;伺服電機功率小,拖不動負載;
第二,未給運轉(zhuǎn)指令。此時,只是上電,并未給運轉(zhuǎn)指令,但由于接線錯誤,或者是電磁干擾的原因,導(dǎo)致伺服系統(tǒng)受到干擾,失控了。
八、三菱伺服電機發(fā)燙原因?
1、電源電壓過高;
2、電源電壓過低,電動機又帶額定負載運行,電流過大使繞組發(fā)熱;
3、修理拆除繞組時,采用熱拆法不當(dāng),燒傷鐵芯;
4、電動機過載或頻繁起動;
5、電動機缺相,兩相運行;
6、重繞后定于繞組浸漆不充分;
7、環(huán)境溫度高電動機表面污垢多,或通風(fēng)道堵塞。
九、伺服電機位置偏差過大?
伺服電機位置偏差太大。最大可能就是伺服驅(qū)動器故障,導(dǎo)致信號輸出錯誤。
十、伺服電機往回退有偏差?
測量編碼器的好壞,排除編碼器的問題